一个不安分的团队-pg电子直营

一个不安分的团队-记一厂极片team“攻坚团队”
2019-08-23

640.webp.jpg

“能用众力,则无敌于天下矣;能用众智,则无畏于圣人矣!”是攻坚团队的真实写照!

“有效计划,快速行动,坚决落实”是攻坚团队的行动宗旨!

有这么一群人,胡经理、张经理、高科、丁工、胡工、高工……,他们来自五湖四海,因为天鹏,走到了一起,为了天鹏,他们团结一致,众志成城,用群策群力 快速的执行,实现了攻坚团队的创造力与活力!

攻坚团队是一个学习型的组织,让每位员工都能在工作中,看到他所长,认知自身的不足,日常的改善项目中,也会将基层员工纳入其中,使其各抒己见,各展所长,让员在实践中得到自我提升。结果证明,基层员工的idea很多时候都是可行有效的。

卓越的团队管理技能及与正向积极的团队“作战”精神,攻坚团队在品质提升、损耗降低上,取得了丰硕的成果,下面与大家分享一下团队的优秀改善案例:

  1.  碾压波浪边的改善:正极片在高温烘烤下所导致的的波浪边问题,是圆柱电池业内公认的疑难课题。攻坚团队不怕困难,从碾压,涂布,烘烤工艺深入讨论分析,制定有效的改善计划,并按计划进行一步一步改善,最终在团队不懈努力下,波浪边问题得到了显著的改善,有效降低损耗2.54%,每年给公司带来的效益740余万元。

  2. 极片烘烤水分改善:在现有条件下为了控制涂布出来的极片水分,生产、工艺、设备,对涂布烘箱的各个阀门开度,耗时两周进行调节,验证。通过改善,涂布出烘箱水分得到有效控制。

  3. 提升浆料粘度一致性:一厂制浆设备因性能差异,浆料粘度一致性差。攻坚团队经过3个月的试验论证,通过对14台机设定转速与实际转速、转盘与桶距两个方面调整,最终将14台设备转速、桶距等调整成一致,浆料粘度波动范围缩小约60%,涂布极片的面密度随着浆料的粘度稳定也有显著的合格率上升。

  4. 提升涂布面密度合格率:涂布的质量决定电池质量,它有着影响电池的容量、循环性能,安全等重要指标。攻坚团队历时1年的时间,查找原因、分析、试验,最终通过管理提升、设备故障排除、来料质量改善、设备程序优化等措施,将正极涂布面密度合格率正极提升了1.64%,负极提升了3.86%,解决了长期以来涂布面密度波动大,合格率低造成的电池容量一致性差、析锂等问题。

  5.  死磕金属粉尘(头脑风暴的fmea,改善过程):金属粉尘是锂电池安全问题的重要来源之一,因此锂电池生产对环境有着苛刻的要求。金属粉尘又有产生源多,控制难度大的特点。攻坚团队坚持“不怕有问题,就怕没问题”的理念,多次组织团队成员进行讨论,如何控制电池生产过程中可能产生金属粉尘的位置点。5月份完善金属异物控制fmea初版,恰逢公司组织《失效模式及影响分析(fmea)》专项培训,让攻坚团队清晰的认识到fmea的重要性,重新对生产现场可能产生金属粉尘的问题点进行充分讨论和评价,并制定针对性的改善方案。攻坚团队对生产现场检查出金属粉尘产生源总计54项,目前已有效改善45项。金属粉尘控制只有起点,没有终点,攻坚团队仍将不断探索,争取金属粉尘能够得到100%的控制。

  超越自我,追求卓越的团队,力求将每个细节做到极致,制造高品质的产品,更好的服务好客户,是一厂极片team攻坚团队的宗旨! 更是tenpower的宗旨!

     让我们为一厂极片team攻坚团队点赞!

640.webp (1).jpg


网站地图